聯系人:
所在地:
天津鋼管集團股份有限公司軋管廠環形鋼坯加熱爐儀控系統(包括余熱鍋爐),是上世紀八十年代末從意大利引進的美國BAILY公司的INFI90 DCS(集散控制)系統。至今已工作十五年多,為我公司的發展發揮了重要作用,但此系統結構復雜,維護繁瑣,備件早已停產,而且已進入設備老化和故障多發階段,此系統已遠遠不能滿足生產需要,必須予以改造。這次改造采用德國西門子公司專為過程控制設計的AS-400H冗余自動化系統,對加熱爐的熱工控制系統進行技術升級改造。AS冗余自動化系統最大特點,在于采用了大量先進的冗余技術,系統可靠性提高了(MTBF達到99.7%),實現了現場設備的運行狀況、監測、數據采集及處理、自動閉環回路控制、電氣設備開關控制等系統控制功能。更多而更有實效的將現代控制設備和控制技術應用于本次技術改造,提高生產效率,降低生產成本,節約能源及保護環境,是我們這次改造的技術重點。經我們與LOI技術人員,對現有的生產和設備狀況進行了多次細致的調查和研究,確定在48米環形爐的控制系統中采用如下控制技術:偏差比例型雙向交叉制約限幅燃燒控制,低負荷狀態下的燃燒控制,輸出限幅,溫度測量值、高值、低值、正常值和平均值選擇功能,爐區內外環溫差超限報警及斷偶報警功能,保溫待軋,煤氣管道的安全切斷,預留了二級計算機接口等。由于生產任務很重,這次改造只能邊生產,邊施工,邊調試,邊投運,這給我們帶來了很多困難,經大家共同努力,自己編制了新老系統之間的信號傳輸方案(硬件和軟件)。解決了加熱爐在兩個系統同時安全運行的難題,實現了生產和改造同步進行,利用定修時間切換新系統,并最終圓滿地完成了改造任務,取得了雙贏。目前,該系統已正常投運和老系統相比儀控精度大幅提高,爐溫控制精度由原來的±1%,提高到±0.4%,系統響應速度快了3倍左右,有效的解決老系統控制較慢的缺陷。鋼坯的加熱均勻性也有所提高。同時煤氣的消耗有所減低,余熱鍋爐的產汽量提高了11%,能源的再利用水平提高了,節約了能源。